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超滤运行中压差上升的原因与降低措施分析(2)

人气指数: 发布时间:2016-01-29 11:10  来源:http://www.zgqkk.com  作者: 孙利
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  经过研究,超滤-反洗及超滤-CEB加碱、次氯酸钠或加酸上、下反洗过程,设计程序合理,没有问题。但是每次反洗和加药浸泡后效果不明显,在一次清洗超滤过程中,由于闻到清洗药箱回流的药液中有一股难闻的腥臭味,沟通后,开始以为是漂洗厂排放的废水引起的,但漂洗厂废水主要成分SSCODBOD色度等,不应该有腥臭味。应该是细菌污染。确定是细菌污染后,我们于2013年7~10月进行了如下实验:
  将加碱泵及杀菌剂加药泵(CEB次氯酸钠加药泵)行程调大至90%(之前行程20%)此时最大加药量400L/h,反洗水量380t/h的情况下40s,出水余氯达到69mg/L,扔不能满足反洗时余氯含量200mg/L的设计要求;
  加碱、次氯酸钠和CEB加酸;
  CEB加碱、次氯酸钠:碱加药量:350ppm,次氯酸钠加药量:200ppm,
  盐酸:pH调整到2~3,240×300=72000g/h=72kg/h≈72L/h,折合成30%的工业盐酸浓度为216L/h。
  氢氧化钠:pH调整到11~12,240×350=84000g/h=84kg/h≈84l/h,折合成30%的工业氢氧化钠浓度为280L/h。
  次氯酸钠:240×200=48000g/h=48kg/h≈48L/h,折合成10%的工业次氯酸钠浓度为480L/h。
  实验数据见表1。
  由上表可知,在反洗流量380t/h情况下,加药时间在43s后余氯达到105mg/L,此时pH值11.65,达到杀菌的目的。反洗后膜压降低为0.01~0015MPa,达到了设计要求。根据实验结果,确定加强反洗时,反洗上排、反洗下排的时间分别改为45s。超滤系统运行时,每值对一台超滤进行1次CEB加药反洗,CEB加药反洗分为CEB加碱、次氯酸钠和CEB加酸;
  我们又对浸泡时间做了实验,实验结果,见表2。
  由上表可知,浸泡时间在9min后,压差下降就不变了,所以我们将浸泡时间定为10min。
  2.3效果评价
  我们2014年1~3月按照新反洗浸泡方案实行以来,膜压差一直维持在0.035~0.07MPa之间,并且没有进行过化学清洗,产水量也维持在135~150t/h之间。也没有出现过膜丝断裂现象。比起之前一个月要化学清洗一次,效果明显。此方法不仅保证了化学制除盐水的稳定供应,降低了超滤装置的运行水耗,降低厂用电率,同时对环境污染也是很大贡献。
  3结语
  随着厂网分开,竞价上网日趋激烈,如何降低发电成本,提高发电企业竞价上网的竞争能力,加强内部管理,挖潜节能是电厂必须认真研究的一件大事,本次实验在有关领导的关怀下,通过本班全体人员的努力,降低超滤运行压差的目标得到了圆满实现,给企业带来一定的经济效益。
  参考文献:
  [1]郝丽芬.电厂化学[M].北京:机械工业出版社,2012.
  [2]吴仁芳,徐忠鹏.电厂化学[M].北京:中国电力出版社,2010.

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