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浅谈如何降低“W”型火焰炉飞灰含碳(2)

人气指数: 发布时间:2014-03-21 16:49  来源:http://www.zgqkk.com  作者: 吴峻等
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  3 调节原理

  从燃烧学考虑,对无烟煤的燃烧,有如下要求:(1)原煤磨细。因为煤粒越细小,加热到着火温度愈快,反应的表面积增大,即提高了风粉混合物的着火品质。一般取煤粉细度R90与煤的挥发份数值相近。(2)高的一次风粉混合物浓度。尽可能维持低的空气份额,加速煤粉吸热,使风粉混合物在燃烧器附近达到着火温度。(3)高的一次风粉混合物进口温度和燃烧空气温度。这样可以减少加热时间,易于着火。(4)低的一次风粉混合物出口速度。为延长煤粉在燃烧器喷口附近的停留时间以及改善煤粉空气混合物的加热条件,应选用较小的速度。(5)燃烧空气分级输入。为进一步改善加热和着火条件,必须根据燃烧进程分阶段输入空气。(6)长的燃烧路程。为使碳粒充分燃烬,就应使燃料颗粒有一个尽可能长的燃烬路程。(7)着火区域具有高的燃烧室温度和燃烧室壁温,以使煤粉尽早地达到着火条件。

  4 控制飞灰含碳方法

  通过锅炉结构特点以及燃烧原理的分析,降低飞灰含碳控制手段主要可以从以下三个方面来进行:

  4.1 改变炉膛火焰形状或行程

  (1)二次风采用多级送风,每个燃烧器的二次风分为6股,即水平风WH1、WH2、WH3,垂直风WV1、WV2、WV3,水平风由炉拱部位送入,其风量约占二次风量的30%~40%主要供给油燃烧器的风量及冷却风量,;垂直风由拱下方的垂直墙上送入,其风量约占二次风量的65%~70%,主要为煤粉着火提供必要的氧量。WH1、WH2均为手动调节挡板,在试运期间开度设定后除非煤质或炉膛燃烧工况有较大改变,一般不再作调整。WH3为油点火器二次风挡板是个气动执行机构远操程序控制,当油点火投入运行时,挡板全开;油点火器切断后,挡板关闭(仅供少量冷却风)。而垂直风WV3在二次风比例最大,接近50%,其主要供给燃烧后期所需要的氧,并增强后期可燃物与空气的混合。WV1、WV2风对燃烧的影响相对较小,煤质变差时,可适当关小。拱上有3个风道,分别提供煤粉喷嘴周界二次风、乏气喷口周界二次风和油点火器燃烧的二次风,并由挡板WH1、WH2、WH3分别控制。煤粉喷嘴周界风和乏气喷口周界风的调节挡板WV1、WV2挡板为手动挡板,在试运期间开度设定后除非煤质或炉膛燃烧工况有较大改变,一般不再作调整。 第三层挡板为气动调节挡板,相应的燃烧器投运时全开,点火时置于点火位,否则关闭(仅供少量冷却风)。

  (2)调整消旋杆位置。消旋杆位置的变化主要影响一次风旋流强度的变化,当消旋杆拔出时,消旋作用减弱,一次风旋流强度增加,卷吸周围高温烟气能力增强,但一次风刚性减弱。

  (3)调整乏气挡板开度。实践证明,当乏气挡板关小时,在可燃质数量相近的情况下,增加了粉嘴的一次风量,这可以使煤粉从燃烧开始就有更加充分的氧量供应,煤粉的燃烬程度增加了,使得飞灰可燃物含量降低,灰渣可燃物也降低。但乏气挡板关得过小会降低煤粉浓度,不利于煤粉初期着火。

  (4)调整WV3二次风挡板。通过进行WV3挡板开度变化的试验,开大WV3挡板,也就意味着风量从上部转移到下面进入。此组试验选择了两种WV3挡板开度35%和70%,煤质情况是煤的低位热值22000 kJ/kg左右,挥发份Vad为9%左右。这组试验结果:飞灰可燃物含量7.46%变到5.98%,炉渣可燃物含量由3.94%减小到2.94%%,机械不完全燃烧损失由5.111%变到3.866%,排烟损失由5.517%变到5.76%,锅炉效率增加了1.04%,增加量超过了1%。WV3挡板的开大,二次风有效的托住炉渣,炉渣可燃物含量降低,其次,对煤粉流的稳定燃烧干扰小,有助于加大进风,提高锅炉燃烧氧量,但不宜开得过大,否则维持不了一定的风箱压力。

  4.2 降低煤粉细度

  煤粉细度是影响锅炉飞灰含碳的一主要因数,煤粉越细,总表面积越大,挥发分析出越快,所需着火温度越低,煤粉在炉膛内燃烧越充分。

  (1)尽量燃用可磨性系数高,易磨的煤种,配煤掺烧尽量减少晋城煤的配比,以不超过30%为准。

  (2)确保钢球的合理装载量,定时筛球,定时定量加球,以确保大中小球的比例在1:1:1。

  (3)利用小修或大修期间对磨煤机衬板进行定检,发现磨损较大的衬板即使更换,以确保磨制粉出力。

  (4)合理调整一次风压,实践证明由于配置的是直吹式制粉系统,煤粉细度受锅炉负荷影响较大,高负荷时由于磨容量风档板开度大,一次风压高,所以煤粉细度大。

  (5)调整磨煤机上部粗粉分离器的可调切向叶片角度(即折向挡板开度),通过热试组测定不同煤种,保证最佳煤粉细度时的折向挡板开度。

  5 合理配风,提供适当氧量

  变运行氧量。氧量的提高有助于煤粉的充分燃烧,显著降低飞灰含碳量,提高锅炉效率。但氧量过高,容易引起锅炉燃烧不稳,特别是在低负荷时,实际上在低负荷时该组试验选择了两个试验氧量3%和4%(炉膛出口氧量),煤质情况是煤的低位热值22000kJ/kg左右,挥发份Vad为9%左右。所得测试结果是:飞灰可燃物含量5.32%变到3.44%,机械不完全损失由3.51%变到2.01%,锅炉效率增加了1.05%,增加量超过了1%。当燃用较好煤质时,锅炉燃烧稳定,氧量可以再增大至5%,锅炉效率可继续提高1个百分点。因此,氧量适当提高大大改善了锅炉的燃烧状况,提高了锅炉经济性。

  6 控制各台磨一次风压、一次风流量在合格范围

  特别是高负荷时,运行人员习惯将容量风开到最大,其实这样是不经济的,不但降低了一次风压,而且使煤粉变粗,飞灰含碳增加,降低锅炉效率,根据不同锅炉燃烧特性,选择合理的一次风压尤为重要。

  7 结论

  锅炉燃烧工况是个复杂的过程,任何参数的变化均会引起燃烧工况的变化,当然煤质因素是决定因素,特别是煤种的可磨性,可磨系数越高。越易磨的煤,煤粉细度能得到保证,锅炉的飞灰含碳就越低,但对于燃烧调整试验来说,除了煤质因素外,以下几个因素也影响着锅炉的飞灰含碳。

  参考文献:

  [1]曾臻.“W”型火焰锅炉飞灰含碳量的控制[J].技术与市场,2013(2).

  [2]曾蓉,冯继勇,余长开等.“W”型火焰锅炉卫燃带改造[J].热力发电,2012(8).


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