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预焙碳阳极尺寸及结构优化降低毛耗的应用实践

人气指数: 发布时间:2014-06-06 15:36  来源:http://www.zgqkk.com  作者: 何小勇
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  【摘 要】通过改变阳极尺寸及结构,延长阳极使用周期,降低残极率。在生产实践中降低阳极毛耗,获得较好的经济效益。

  【关键词】阳极;阳极消耗;铝电解

  1 前言

  近年来,由于铝电解产能过剩,铝价持续走低,2013年底,铝价跌至14100元/吨,铝电解行业出现行业性亏损。在铝电解变动成本中,碳阳极成本约占变动成本的12%。碳阳极是铝电解生产的主要材料之一,它的作用主要是将直流电导入电解质中,并参与电化学反应,铝电解生产中生产1吨铝需消耗碳阳极450~600kg/吨[1]。阳极消耗指标是铝电解生产中重要的经济指标之一,与阳极质量、高度、结构、生产管理、阳极电流密度等有关。阳极消耗每降低1kg/吨,增加经济效益约2元,因此降低碳阳极消耗可有效降低生产成本,增加企业经济效益。

  2 铝电解生产过程中的阳极消耗

  阳极消耗是铝电解中的一个重要消耗指标,统计时以生产1t原铝所消耗的阳极碳块的总量(净耗和残极之和),俗称阳极毛耗,阳极毛耗一般为450~600kg/t[1]。

  图1 阳极消耗示意图[2]

  2.1 碳阳极净耗

  碳素阳极消耗分为电化学消耗、化学消耗和机械消耗,三者消耗之和在电解中俗称为净耗。电化学消耗主要碳与氧化铝发生电化学反应,在铝电解过程中,含氧络合离子在阳极表面放电与高温的碳反应并产生CO2和CO,CO2和CO以气体的形式离开阳极[2]。其电化学反应式如下:

  式中N—CO2为体积百分数,%;(1-N)--CO体积百分数,%。

  按照上述公式,当CO2气体为100%,生产1吨原铝需消耗阳极333.3kg/t,当CO气体为100%,生产1吨原铝需消耗666.7kg/t。按实际生产80%的CO2和20%的CO气体组成计算,生产1吨原铝需消耗阳极370Kg/吨[2]。在生产中,阳极净耗实际在400~450kg/t,阳极净耗远大于理论消耗,这是是由于阳极碳块的掉渣和氧化等额外消耗引起的。

  2.2 残极

  残极是指预焙阳极碳块在电解槽上使用以后的残余部分,在阳极使用周期内随着阳极被逐渐消耗,阳极机构带动阳极下降,以保证电解槽极距的稳定。当使用一定时间后,碳块变得很薄(13~18cm),为防止阳极钢爪被电解质熔化,必须更换新的阳极碳块组。铝电解生产中残极量一般占阳极总量的15~25%[1]。

  3 降低阳极毛耗的措施

  铝电解生产中碳阳极毛耗与阳极质量、阳极结构、阳极高度、阳极电流密度、阳极使用周期、生产管理等有关系。如何降低阳极毛耗?铝电解生产中一是使用质量好的阳极、加强阳极保温工作防止阳极氧化减少阳极净耗;二是改变阳极结构,减少阳极上体台重量;三是适当增加阳极高度和阳极电流密度;四是加强电解槽技术条件管理,使电解槽长期处于平稳状态,提高电解槽电流效率。在确保电解质能较好溶解氧化铝的条件下,降低电解质高度,延长电解槽使用周期。这些措施铝厂根据自身实际情况,可选择采用一种或多种措施降低阳极毛耗。

  3.1 某铝厂2008年至2010年阳极消耗情况

  某铝厂160kA系列电解槽共130台,强化电流强度至168kA,年产能近6万吨,电解槽有24块阳极,阳极规格为1450*660*560mm,使用周期29天,残极平均高度为13~17cm。从2008年至2010年三年的统计数据看,平均阳极毛耗为508kg/t-Al,净耗为410kg/t-Al,残极消耗为98kg/t-Al。净耗和残极分别占阳极总重的80.56%和19.44%(具体数据见表1和图2)。

  图2 三年平均阳极净耗和残极消耗

  3.2 优化方案

  该铝厂阳极一直采用集团内部单位生产的阳极,质量较稳定,没有出现阳极质量事故。电解槽生产平稳,操作良好,电流效率较为稳定。因此想通过提高阳极质量,提高电流效率,提高操作质量来降低阳极消耗的空间很小。针对生产实际运行情况,考虑阳极高度为560mm,阳极使用周期为29天,可以适当提高阳极,延长阳极使用周期,降低阳极消耗,适当增加阳极长度,降低阳极电流密度,确保电解槽有效极距。将阳极上梯台高度适当增加,减少阳极使用后残极重量,从而降低阳极消耗。于是对阳极结构进行优化,优化后阳极规格为1480*660*580mm,上梯台高度从原来的70mm增加到105mm,阳极重量从原来的755kg,增加至770kg,阳极使用周期从29天延长至31天(见图3和图4)。

  图3 优化前阳极结构图

  图4 阳极上梯台优化后的结构图

  2010年12月底,碳素厂按图纸生产出优化结构后的阳极。2011年1月3日,选取三台电解槽采用优化后的阳极逐步替换原阳极,并将电解质高度由原来的170-190mm降低至160-180mm,通过近3个月时间进行现场试验,改进后的阳极使用到周期后,残极较为完整,高度平均为140mm,完全满足生产要求。4月开始在全系列推广应用。


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