提高大板幅球壳板的一次检验合格率(2)
表4.1焊接前后曲率校验对比表
板号
随机点QZ11003QZ11004
A01F02A01F02
前后前后前后前后
132242222
226363231
328282122
416462221
545151212
实施结果:通过采取措施,克服了焊接变形带来的影响。
二:解决压制成型面积大的问题
目前现状:3000m3球罐采用三带混合式设计,造成各类型板材均比以往宽大,且厚度达到52mm。
(1)预留下料余量。
在压制工序前进行一次下料,既留出了一定的再下料余量,又减少了压制成型面积,为提高成型质量创造了条件。
(2)选用大跨距压力机
3000m3球罐钢板厚度达到52mm,最大压制成型面积达到12810mm×3250mm,板幅大的赤道板和极边板用我厂自制的大跨距2000T球罐专用压力机进行压制,柱间跨度达到6500毫米,提高了板幅超过3米的球壳板压制效率。
(3)球壳板压制选用逐点、逐遍进行压制的点压成型法。
压点排列顺序应先压两端,后压中间,由球壳板的一端开始冲压,按先横后纵顺序排列,相邻两压点之间应相互有1/2至1/3的重复率,以保证两压点之间成型过渡圆滑。
措施二实施后,任取一张压制完成的板进行曲率测试,结果见表4.2所示。
表4.2实施后曲率调查表
随机选取点12345678910
曲率偏差(e≤3)2120120101
实施结果:通过采取措施,实施后压型困难曲率偏差大的问题得到解决。
预制过程中遇到的问题已基本解决,球壳板的一次检验合格率得到了提高。
5、结束语
通过采用了上述的一些方法措施,提高了大板幅球壳板的一次检验合格率,节约了工时,节省了人力,提高了生产效率,对今后3000m3球罐及3000m3以上球罐预制起到重要作用。
参考文献
[1]GB150.1~150.4-2011.《压力容器》.中国标准出版社出版发行,2011
[2]GB12337-1998.《钢制球形储罐》.全国压力容器标准化技术委员会
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