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75t/h流化床锅炉干法脱硫控制系统分析

人气指数: 发布时间:2014-03-13 15:15  来源:http://www.zgqkk.com  作者: 伏晓军等
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  【摘要】随着国家对环境保护的日益重视,较少SO2的排放已成为环境保护的重要课题,控制燃煤电厂SO2的排放对大气质量的改善意义重大,随着科学技术的发展,燃煤电厂脱硫系统的自动化控制已日益成熟,在实现控制SO2排放的经济性和安全性方面起着重要作用。

  【关键词】脱硫效率;自动控制;SO2排放

  1、概述

  循环流化床锅炉石灰石脱硫控制系统由DCS自控系统,PLC模块,烟气SO2浓度检测仪,烟气流量检测仪,石灰石流量计,给料变频及执行器等主要设备组成。控制系统能根据系统设定值和烟气中SO2排放浓度值的变化,自动调节脱硫剂CaCO3添加量,以实现脱硫剂的自动添加,具有SO2排放浓度稳定;脱硫效率高,投资及维护费用低等优点。

  2、控制系统原理

  主要调试依据

  序号项目参数单位

  1锅炉容量75t/h

  2锅炉燃烧效率97%

  3炉膛温度920-1000℃

  4排烟量316679m3/h

  5煤样全硫1.2%

  6CaCO3含量85%

  7排放标准≤350(mg/Nm3)

  2.1实现功能

  自控设计利用先进的DCS硬件系统,重新编程、组态,实现满足脱硫系统稳定、经济运行的功能。在DCS控制系统中,通过单独的上位机组态画面,对脱硫系统进行操作控制、重要设备连锁控制、显示现场设备运行状态、安全报警等。在DCS控制画面上可实现手动启动和自动启动两种启动方式,自动程序时,设备按照设定好的满足工艺要求的顺序自动开启、停止,给料机转速根据SO2浓度变化通过PID调节自动改变,完成自动添加脱硫剂功能。同时重要的工艺参数(如罗茨风机电流、罗茨风机出口压力、给料机转速、料仓料位高度、SO2浓度等)引至控制室在DCS上位机上进行集中显示、记录、报警和控制。

  2.2参数设置分析

  控制系统参数设置时,先设定一个低于350mg/m3的设定值,观察SO2浓度围绕设定值变化趋势,适当调整PID控制模块中比例、积分、微分的系数,使SO2浓度变化趋势围绕设定值上下波动,使之波动范围上限不超过350mg/m3,下限不至于降得的很低(经济运行),具体PID控制模块中比例、积分、微分的系数暂时设置分别为:比例系数0.25,积分系数150秒,微分系数3秒。

  在满足设计参数条件下,脱硫系统可以自动动态运行。为保证SO2浓度不超过350mg/m3的标准,设定一个低于350mg/m3的界定值,当SO2浓度低于设定的界定值时,卸料器在设定的转速最低值运行;当SO2浓度高于设定的界定值低于350mg/m3时,卸料器在设定的转速之间根据SO2浓度变化自动调节转速;当SO2浓度高于350mg/m3时,卸料器在设定的转速依最高速50Hz运行;通过设定多个低于350mg/m3的设定值测试,观察SO2浓度曲线与卸料器转速曲线走向趋势,卸料转速能根据SO2浓度信号及时调整卸料频率,曲线走向一致,SO2浓度值在设定范围内保持动态稳定,自控系统达到功能要求。


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